自河北涉縣高爐煤氣干式除塵試驗成功以后,干式布袋除塵瞍推廣全國中小高爐,成為一種煤氣除塵的全新工藝。近26年來(lái)這一技術(shù)已得到很大發(fā)展,20世紀80年代中期就用到300m3級高爐。煤氣量約5~8萬(wàn)m3/h,頂壓0.05MPa左右。高爐煤氣采用干式布袋除塵煤氣質(zhì)量好,且穩定,具有節能、省投資、降低生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)費用和解決環(huán)保問(wèn)題等優(yōu)點(diǎn),是高爐煤氣凈化技術(shù)的發(fā)展方向。大型高爐爐頂壓力高,操作穩定,配合余壓發(fā)電裝置(TRT)。采用干式布袋除塵工藝系統,能獲得更好的效果,是煉鐵節能方面的一項重要措施。
干式除塵原理簡(jiǎn)單,技術(shù)實(shí)踐比較復雜,這在煉鐵技術(shù)發(fā)展上是少見(jiàn)的。其他干式除塵如于式電除塵、沙層法除塵雖有報道,卻沒(méi)有達到實(shí)用階段。
脈沖除塵凈化高爐煤是20世紀90年代才試驗成功的,有很多優(yōu)于大布袋的地方,目前正在迅速發(fā)展,有代替大布袋的趨勢。合肥水泥研究院環(huán)保所新研制的高爐煤氣脈沖布袋除塵器,綜合了分室反吹和脈沖清灰兩類(lèi)收塵器的優(yōu)點(diǎn),克服了分室反吹清灰強度不足和一般脈沖清灰粉塵再附缺點(diǎn),使清灰效率提高,噴吹頻率大為降低。收塵器使用淹沒(méi)式脈沖閥,降低了噴吹氣源壓力。這樣,設備運行能耗低,濾袋、脈沖閥有壽命延長(cháng),綜合技術(shù)性能大大提高。
本系列收塵器設計新穎,與常規脈沖收塵器相比,有以下明顯特點(diǎn)。
(1) 分室離線(xiàn)清灰,效率高,粉塵不再附。
(2) 噴吹周期可比一般脈沖延長(cháng)2倍以上。
(3) 氣源壓力0.2—0.3MPa。
(4) 濾袋和脈沖閥壽命提高2倍以上。
(5) 過(guò)濾風(fēng)速可達0.8m/min。
(6) 濾袋袋口采用彈簧漲緊結構,拆裝方便,密封性好。
(7) 電控PC機自動(dòng)控制,清灰、卸灰、超溫報警。
脈沖布袋除塵器為分室離線(xiàn)清灰,每室濾袋分成數組,每組數條。隨過(guò)濾過(guò)程的不斷進(jìn)行,濾袋外表層積塵逐漸增多,從而使收塵器阻力升高,當阻力升至設定范圍時(shí),清灰控清灰控制系統(PC機)發(fā)出信號。首先關(guān)閉切換閥打開(kāi)脈沖閥,壓縮空氣通過(guò)噴管向每條濾袋噴射氣流,使濾袋產(chǎn)生變形、震魂,達到清灰的目的。清灰結束后,切換蝶閥再次打開(kāi),收塵器又進(jìn)入過(guò)濾狀態(tài),互不干擾,實(shí)現了長(cháng)期連續作業(yè),提高了清灰改果。因為它濾速高、體積小、操作方便??朔舜蟛即鲜龅娜齻€(gè)不足,使用后的廠(chǎng)家一般反映良好。
以300M3高爐為例,脈沖除塵器特點(diǎn)如下:
(1) 過(guò)濾風(fēng)速平均0.8m/min,比大布袋提高60%—80%,因此濾布面積減少。同一高爐箱體數只有4~6個(gè),減少30%以上。
(2) 濾布壽命長(cháng),由于使用了高性能濾料,在頻繁反吹條件下壽命約為2-3年。工人不再頻繁檢查和換袋,免除了繁雜勞動(dòng),提高了煤氣質(zhì)量。
(3)簡(jiǎn)化了設備與工藝,為操作與維修帶來(lái)很大方便。投資節省20%—25%。提高性能、
減少投資是這項技術(shù)創(chuàng )新帶來(lái)的變化。
現有的300rTr3高爐反吹風(fēng)大布袋除塵器箱體直徑、數量不變改為脈沖除塵即可用于500
—700m3高爐,因此脈沖除塵向更大高爐推廣沒(méi)有什么障礙?,F在的380rrr3高爐9萬(wàn)多煤氣量即采用脈沖技術(shù),已經(jīng)接近600m3高爐十多萬(wàn)的煤氣量了。
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